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硅谷杂志:井下排水系统改造的研究与应用

2012-12-21 10:48 作者:刘军晓 何国强 杨勇 来源:硅谷网 HV: 编辑: 【搜索试试
  【硅谷网文】据《硅谷》杂志2012年第19期刊文,针对望儿山分矿深部开采涌水量加大的现状,实施对原有排水系统扩容改造的方案,实践表明,对原有排水系统扩容改造是可行的,不仅缩短工期,而且节约大量的生产成本,为其它矿山提供成功经验。
  关键词:排水系统改造;可持续发展;系统选型;用电谷段;平段排水
  1现状
  焦家金矿望儿山分矿现已开拓至-510中段,井下每天的涌水量约为24000m3(每天通过3台泵24小时不间段排水),通过井下-430主水泵房排至地表储水池。分矿的排水系统也就刚刚能满足现有排水的要求,加之分矿井下水的氯离子含量比较大,各部件都有不同程度的磨损和腐蚀。随着分矿生产量的加大,深部-550~-630中段将陆续的投入开拓工程,分矿日涌水量将达到31000m3,排水系统的正常与否直接影响到分矿的正常生产,而分矿现有的排水系统根本满足不了深部继续开拓的要求,因此望儿山分矿排水系统的改造势在必行。
  2现有排水系统校核
  望儿山分矿-430水泵房现共6台泵(1#、2#、3#、4#、5#为D280-65/84×9型多级离心泵,主要性能参数:流量:280m3/h;扬程:596m;电机型号:Y450-4,800KW,电控柜:GZYQ-1000,电缆:YJLV22-3×120-10和6#为D580-70×10型多级离心泵),主要性能参数:流量:580m3/h,扬程:700米,电机型号:Y560-4,1800KW,电控柜:GZYQ-2000/6-YS,电缆:YJLV22-3×120-10,排水管路为3条直径Φ351×12(内径为327mm)的无缝钢管管路,2用1备,其中1#和6#共用1条排水管路,2#、3#、4#、5#泵用另外2条(可相互转换),现-430井下所有排水泵的总排水量为1980m3/h。
  3排水系统改造方案
  3.1原则:
  达到《金属非金属矿山安全规程》中规定工作水泵在20h内排出一昼夜的正常涌水量。保证分矿正常排水,满足-630深部开拓的要求,保证各用水点的正常供给。
  3.2-430储水仓的容量:
  《金属非金属矿山安全规程》要求一般矿井主要水仓总容积,应能容纳6-8h的正常涌水量,-430水泵房现有储水仓有效容积为8000m3,但随着深部-630中段工程的开拓,涌水量的加大,需对-430水仓进行扩容,计算如下;
  V仓=Q每天/24h×5×1.5=9690m3
  式中:
  V仓:水仓的容积
  Q每天:31000m3
  5:峰、尖峰段持续最长时间
  1.5:水仓的容积系数
  考虑水仓淤泥沉积,水仓清理的不及时等因素,-430排水系统需再建一个3000m3的储水仓,并增加相应的水泵、管路及配电系统。
  3.3排水费用
  尽量在用电谷段和平段排水。根据用电峰、平、谷时段图来看,尖峰和峰段用电时间段共用2段,持续分别时间为3h和5h,在尖峰和峰段后所对应的平段和谷、平段(谷段8小时、平段2小时)的排水时间分别为6.5h和8h。如以后我矿的排水只在用电的平段和谷段进行,按Q每天=31000m3来计算,则:
  第一峰段:Q排1=(6.5h+3h)×(Q每天/24h)/6.5h=1889m3/h
  第二峰段:Q排2=(8h+5h)×(Q每天/24h)/8h=2100m3/h
  经比较Q排2﹥Q排1,故应按第二峰段的排水量Q﹥≧2100m3/h
  以现有水泵达不到要求,需增加新的水泵。
  3.4排水管路的管径、条数
  已有排水管路的条数和管路内的流量校核计算来看,单纯地增加水泵满足不了排水要求,需按装新的排水管路,要使31000m3的排水量完全在用电平、谷段进行排水必须安装2条φ325的管路、4台排水泵(2用2备)。
  4系统选型
  4.1水泵定型
  选用D系列多级离心泵,此泵特别适用于矿井排水(水位变化大,水质条件差的场合),根据井下-430至地表的排水高度(几何高差为516米),考虑到管路、管件沿程阻力和以后泵的磨损,扬程可略高,初选DF580-70×8型:此泵的流量为580m3/h,扬程为560m,电机功率为1400KW。
  4.2流速的计算:
  d=
  V=2.27m/s
  式中:Q:580m3/h
  n:取1台水泵
  d:φ325×12的无缝钢管
  4.3扬程校核
  H=∆H+Hf+Hi+∆P
  H-----------清水扬程(m)
  ∆H----------几何高差(m)
  Hf-----------沿程阻力折算扬程(m)
  Hf=f×(L/d)×V2/2g
  f—按《选矿设计手册》p442图8.9-38查取(通常取0.014-0.019)取0.016
  L—管路长度(m)
  d—管路内径(m)[d以φ325管径,壁厚12来计算]
  g—取9.8
  如果管路内径不同可分段计算。
  Hi----------局部阻力折算扬程(m)
  局部阻力包括变径管、弯头、阀门等,许多手册有详细的计算公式,但由于此项在整个扬程所占比例较小,一般凭经验考虑即可,每个弯头考虑0.1米或更少,以17个弯头、8个阀门来计算。
  ∆P----------泵出口余压折算扬程(m)一般的管道输送中此项为零。
  ∆H=430+85=515m
  Hf=0.016×(950/301×10-3)×2.272/2/9.8=14m
  Hi:以17个弯头、8个阀门来计算
  Hi=(17+8)×0.1=2.5
  H=515+14+2.5=531.5m
  H泵(560m)>H(531.5m)
  经校核现需敷设的管路阻力为531.5m,而我们选用的泵的扬程为560m,故此泵选DF580-70×8型扬程符合要求。
  
  
  
  5费用估算
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  序号 工程名称 工程量(m3) 设备费 安装费 总费用(万元)
  一 井巷工程    
   水仓扩容 3000   120
  二 水泵  350  350
  三 管路  138  138
  四 管件、阀门  52  52
   概算投资    660
  6经济效益分析
  项目实施后,取得了显著的社会和经济效益,每年节约600多万的排水费用,仅用一年多点即收回了项目投资。
  按每日31000m3涌水量,24小时排水,每小时需排水量为1292m3。如不经过系统改造,无法进行峰平谷调节,则峰段排水需用2台D580和1台D280水泵排水,3台水泵总装机容量为3600KW。每年峰段排水费用=√3×3600×0.9×0.93×8×365=1523.9万元。若经过上述改造,避开峰段,在平、谷段,排水费用=√3×3600×0.9×0.39×8×365=639.1若按电机载荷的70%计算耗电量。
  则每年可节约费用=(1523.9-639.1)万元×0.7=619.36万元。投资回收期为:660万元/619.36万元=1.07年。
  
  作者简介“
  刘军晓(1979-),男,山东招远人,2006年毕业于东北大学金属矿开采专业,采矿助理工程师。
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